1 引言
備料車間二系統精礦庫總跨度 33m,軌道跨度 31.5m,全長 300m, 運行 4 臺 A8 級工作制的 16t橋式抓斗起重機(以下簡稱行車)。精礦庫內有滑觸線 , 長約 300m,滑觸線額定電流 1000A,負載 4臺行車(滿負荷額定負載 257.5kW/ 臺),滑觸線上**電源由一個 1050A 開關提供。該滑觸線因長期滿負荷工作,在水平、上下方向發生一定位移,部分位置輕微變形,從而使部分滑觸線護套變形、損壞,滑觸線輔助導體發熱、集電器接觸過程中產生打火、拉弧等現象,造成極大的安全隱患。嚴重影響現場電氣設備正常運行。
2 滑觸線故障原因分析
2.1 滑觸線方面的原因
(1)安全滑觸線安裝時滑觸線支架、集電器支架的水平度、直線度未達到要求,部分滑觸線固定卡出現松動,引起滑觸線整段竄動。經過測量,300m 長的滑觸線兩邊偏離中心相差 12mm,導致行車集電器運行中的阻力過大,引起滑觸線竄動。
(2)滑觸線支架強度低,支架固定點距離滑觸線吊掛太長,支架易被掛歪或下沉,影響滑觸線的水平度和直線度。
(3)由于滑觸線直線度、垂直度沒有達到要求,滑觸線不能自由伸縮。滑觸線靠滑觸線的伸縮節來調節,它是由滑觸線、導向板和連接器組成。其收縮間隙在 1m 滑觸線的兩端,由于其固定螺栓松緊不均,加上行車集電器滑片的壓力,會使檢修段滑觸線移向一側,從而導致另一側間隙超過 40mm 的規定(滑片的尺寸為 65mm),故滑片通過時會造成“卡殼”現象。
(4)滑觸線供電電源線、輔助電纜電源連線的影響。滑觸線采用多點供電方式,兩頭安裝φ185mm 輔助電纜,采用此種電纜具有良好的導電性,但是電纜硬度相對較大,因而影響附近滑觸線的伸縮,致使在電源線附近時伸縮節作用減弱。
(5)行車急停、打反車現象時有發生,容易造成集電器沖擊滑觸線及滑觸線連接盒。在該情況下,行車整機晃動較大,往往造成行車集電器脫落或吊掛夾、滑觸線耐磨條和動力接線端等零部件損壞嚴重。見圖 2。
勞而引起剝離、斷裂、孔裂、軌頭裂紋現象,多次出現軌道旁彎、偏移廠房排架柱、軌道梁上灌漿層破損等故障,造成軌道接頭經常斷裂(或裂紋)(見
圖 3、圖 4)和滑觸線打火、拉弧等現象,嚴重制約了行車的安全穩定運行。
(2)軌道原裝的橡皮墊材質較差,長時間運行導致橡皮墊破損或移位,加上多處二次灌漿層破損嚴重,大大降低行車軌道的減緩震效果,而且軌道并形成高低差,造成行車運行時上下浮動,引起軌道斷裂(或裂紋)(見圖 3、圖 4)。嚴重時還導致滑觸線打火、拉弧,從而燒損滑觸線或電纜,影響生產設備的正常運行。2014 年,滑觸線共計出現打火、拉弧 5 次,損壞滑觸線約 200m。
3 滑觸線改進方案與實施措施
3.1 技術改造方案
增加滑觸線檢修段,主要作用是防止行車檢修、滑觸線故障時,影響其他正常工作。可以化解設備故障與生產之間的矛盾。在精礦庫內滑觸線的中心位置把整個滑觸線分為 3 個段,中間一段為檢修段,檢修段與另兩段之間用絕緣板隔離并獨立供電。
3.2 技術改造實施措施
(1)行車滑觸線分段。
將 6m 滑觸線分成 3 段,中間預留 3m 安全檢修距離,不管是在工作段一還是在工作段二檢修作業時,都必須切斷中間段的斷路器(K33),以保證檢修人員的人身安全。見圖 5。
離油缸故障率下降 50%,使用壽命提高 100% ;分離梁故障率下降 50%,使用壽命提高 50%。
5 結語
通過對剝片裝置進行的設備改造,提高了備件的使用壽命,降低了設備的故障率,縮短了檢修時間,降低了勞動強度,顯著提高了整個剝片機組的作業率。這種“部件改進、整體提高”的設備改造新方式,基于“分體式、模塊化”設計思路,效果顯著,值得借鑒。